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李高风

作品数:12 被引量:70H指数:5
供职机构:北京控制与电子技术研究所更多>>
发文基金:中国博士后科学基金更多>>
相关领域:航空宇航科学技术兵器科学与技术更多>>

文献类型

  • 12篇中文期刊文章

领域

  • 9篇航空宇航科学...
  • 4篇兵器科学与技...

主题

  • 4篇飞行
  • 3篇飞行器
  • 2篇再入
  • 2篇自抗扰
  • 2篇自抗扰控制
  • 2篇仿真
  • 1篇动力学模型
  • 1篇动态校正
  • 1篇运载
  • 1篇运载火箭
  • 1篇再入段
  • 1篇再入飞行
  • 1篇再入飞行器
  • 1篇制导
  • 1篇制导精度
  • 1篇三轴飞行模拟...
  • 1篇数字仿真
  • 1篇伺服
  • 1篇伺服系统
  • 1篇推力

机构

  • 12篇北京控制与电...
  • 1篇北京物资学院
  • 1篇中国科学院数...

作者

  • 12篇李高风
  • 4篇王小虎
  • 4篇李自行
  • 3篇孙卫华
  • 1篇肖卫国
  • 1篇陈翰馥
  • 1篇严卫钢
  • 1篇郝崇恩
  • 1篇韩晶
  • 1篇信箱
  • 1篇何纯

传媒

  • 5篇航天控制
  • 2篇宇航学报
  • 2篇系统仿真学报
  • 1篇航空学报
  • 1篇计算机仿真
  • 1篇空间控制技术...

年份

  • 3篇2012
  • 1篇2011
  • 3篇2008
  • 1篇2006
  • 1篇2005
  • 1篇2002
  • 1篇2001
  • 1篇1991
12 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于不对称再入体的移动质心滚动控制方法被引量:1
2012年
主要研究不对称再入体的移动质心滚动控制方法。采用移动质心控制方法可不改变再入体原有的气动外形,具有抗烧蚀、无侧喷扰流等优点。本文首先建立了移动质心系统的动力学模型和滚动控制模型;然后根据移动质心滚动控制通道具有的非线性、耦合性及时变性等特点设计了自抗扰控制器;最后,通过六自由度数学仿真验证了移动质心滚动控制方案的可行性,并对移动质量块的受力情况进行了分析。
李自行李高风
关键词:自抗扰控制
移动质心再入飞行器建模及自抗扰滚动控制被引量:12
2012年
基于移动质心滚动控制方案,研究了其动力学系统建模和非线性耦合系统控制的问题。不同于移动质心控制系统建模中常用的牛顿力学建模和常规拉格朗日建模法,采用准坐标形式的拉格朗日法建立了完整的系统动力学方程,避免了牛顿力学中复杂的相互作用力分析和常规拉格朗日建模法物理意义不明确的缺点。鉴于移动质心滚动控制系统的非线性、耦合性和时变性,提出把系统的非线性耦合项和外部干扰统归为未知扰动,并采用自抗扰控制(ADRC)技术进行估计和补偿,相对于常用的比例微分(PD)控制,自抗扰控制器能更好地适应系统参数的变化,具有很强的鲁棒性。最后,通过数学仿真验证了整个控制方案的可行性。
李自行李高风
关键词:动力学模型自抗扰控制
推力向量控制系统数字仿真方法研究
1991年
对大型运载火箭的固体助推器,通常采用摆动喷管推力向量控制.推力向量控制系统由伺服机构、喷管组合件以及飞行控制电子部件组成.伺服机构的负载力矩主要是喷管摆动时的惯性力矩、阻尼力矩、位置力矩和干摩擦力矩,其中非线性的干摩擦力矩占主要部分.本文从推力向量控制系统的简化模型出发,讨论数学仿真中干摩擦及位置限幅的非线性的处理方法.所得到的结果用于飞行控制系统仿真,也可推广应用于类似系统的数学仿真.
李高风刘庆复
关键词:控制系统数字仿真运载火箭推力
机动再入飞行器自适应飞行控制系统设计被引量:3
2002年
研究机动再入飞行器的制导控制问题。为了解决机动再入飞行器气动系数变化范围大、气动耦合严重和气动参数非线性过零常值大等恶劣条件下的控制 ,并且能充分利用飞行器可测量信息提高系统自适应能力 ,本文提出了状态方程参数辨识—极点配置—前馈补偿自适应控制的飞行控制系统的设计方法。通过对新型号再入飞行器的制导系统仿真 。
王小虎陈翰馥严卫钢李高风
关键词:自适应控制飞行控制系统机动再入飞行器
一种基于固定配平的飞行器滚转制导律研究被引量:5
2012年
具有固定配平攻角的飞行器升力大小不可控,只能通过单通道的滚动控制实现飞行轨迹的控制.为实现精确制导,提出了一种基于固定配平攻角飞行器的滚转制导律.建立了固定配平攻角飞行器相对目标点的运动关系方程,分析了方程中各部分的物理意义;给出了滚转制导的基本导引关系,证明了基本导引关系的正确性,得出了滚转制导指令的计算方法;通过数学仿真分析了滚转制导导引弹道的特点.仿真表明,滚转制导通过一定的滚动策略消耗掉了多余的升力,达到了精确控制飞行器落点的目的.
李自行李高风黄瑞玲
关键词:制导精度
移动质心飞行器的参数辨识和补偿控制被引量:3
2008年
受质量块大小和位移的限制,移动质心不能像空气舵那样产生很大的力矩,因此飞行器的再入攻角对静稳定度很敏感,尤其在小静稳定度下,静稳定度稍有改变,配平攻角将发生很大变化。飞行器再入过程中的烧蚀、侵蚀以及边界层转捩所造成的小不对称量所产生的不对称力矩与质心移动后产生的控制力矩相比,不是小量。以所建立的移动质心控制飞行器的数学模型为基础,辨识飞行器静稳定度和小不对称量,对小不对称量造成的气动力矩用前馈-反馈复合控制加以补偿。仿真分析表明,移动质心控制对高速再入的飞行器具有良好的末修能力,能有效提高再入段的控制精度。
孙卫华李高风王小虎
关键词:参数估计
角加速度反馈在再入段控制中的应用被引量:1
2006年
针对再入飞行器滚动通道产生较大的滚动角及滚动角速率,给出了一种能够有效地减小滚动角和滚动角速率的方法。该方法引入滚动角加速度信号反馈,并采用逆系统方法设计控制器。数学仿真结果表明,引入角加速度信号后,通过对干扰力矩的补偿,可以很大程度上减小再入飞行器的滚动角和滚动角速率,滚动角可以稳定在±5°范围以内。该方法将有利于减弱通道之间的耦合,提高再入飞行器再入段控制的精度。
何纯王小虎李高风
关键词:再入段逆系统
一种基于不对称再入体的制导与控制方法研究被引量:6
2011年
研究一种不对称再入体的再入机动控制方法。不对称再入体气动外形简单,它的升力大小一般不可控,但可通过滚动控制调整升力的方向实现机动飞行。为实现不对称再入体的精确制导,本文研究了一种滚速可调的"滚转制导律",通过调整制导系数,可以兼顾再入体滚动角速度和落点精度的要求;设计了不对称再入体滚动通道的喷流控制方案,给出了滚动姿态角的时间最优控制算法;通过六自由度数学仿真,验证了整个制导控制方案的可行性和有效性。
李自行李高风
三轴飞行模拟转台误差研究被引量:35
2001年
对三轴飞行模拟转台的指向误差、速率稳定度误差及幅相误差进行了研究,对其指向误差给出了具体算法,并针对一种转台的具体精度指标而算出了各项误差。
肖卫国郝崇恩李高风北京信箱
关键词:幅相误差飞行器三轴飞行模拟转台半实物仿真
移动质心再入飞行器姿态的无源性控制被引量:10
2008年
从能量的观点研究了再入飞行器的移动质心控制方案。由于受移动质量块大小和位移的限制,移动质心控制方式不能像空气舵一样产生很大的控制力矩。采用基于能量的欧拉-拉格朗日法,在飞行器坐标系内推导了单质量块移动的七自由度动力学方程。在对动力学方程进行合理简化的基础上,采用无源性控制设计了俯仰平面的姿态控制器。状态反馈跟踪控制采用了能量形成加上阻尼注入的PD+(PD Plus)控制思想。在控制律推导过程中,直接考虑了动力学系统的非线性。通过Lyapunov函数证明了控制器能使系统全局渐近稳定。对非线性系统再入飞行控制仿真结果表明,即使存在风干扰和参数时变情况下所设计控制器也有满意的性能。
孙卫华李高风
关键词:无源性控制状态反馈
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